双驴头抽油机再制造
大港油田双驴头抽油机再制造情况简介
自2005年大港油田开始进行双驴头抽油机改造,先后三次优化方案,已累计完成双驴头抽油机再制造百余台。
- 改造目标
在充分利用原机零部件的基础上,保持原机冲程不变(3、4、5米),减速器不变(按需修理),将抽油机由双驴头改为下偏杠铃复合平衡机型,杠铃配重采用曲柄平衡块。
- 设计程序
2.1原机参数测量
表1 原机参数测量结果
前臂长度 |
后臂长度 |
中轴高度 |
曲柄轴高度 |
中轴与曲柄轴水平距离 |
最大摆角 |
连杆长度 |
L前 |
L后 |
H |
h |
I |
α(max) |
L1 |
3925 |
* |
7540 |
2700 |
2180 |
73 |
* |
曲柄销回转半径:r=790/1020/1250
2.2改造参数计算
为了降低改造成本,充分利用原机部件,确定方箱、减速器、底座、支架不变,游梁摆角不变,驴头只改变挂接方式,游梁尾部加长,安装下偏杠铃,杠铃配重采用原机曲柄平衡块,设计变量为1-2块,以适应不同的载荷。为此编制计算机优化程序,以找到最优的参数组合。
2.3改造参数确定
经过运动和力学的优化计算,确定抽油机四连杆机构参数如表2所列。
表2 改造后四连杆机构参数计算结果
前臂长度 |
后臂长度 |
中轴高度 |
曲柄轴高度 |
中轴与曲柄轴水平距离 |
最大摆角 |
连杆长度 |
L前 |
L后 |
H |
h |
I |
α(max) |
L1 |
3925 |
2130 |
7540 |
2700 |
2180 |
73 |
4800 |
2.4改造结构的设计
2.4.1驴头改造
由于原来的驴头为侧转式,修井作业时曲柄需处于水平,造成安全隐患,改造为插入式。
2.4.2游梁改造
因游梁必须加长,为改善接口受力,采用顶板和侧板接口错开的方案,并在顶面进行加强。
2.4.3杠铃制造
按2.3力学计算设计下偏杠铃,测绘原机曲柄平衡块,找到重心,找出最优角度并从设计上考虑与整机外观协调。
2.4.4连杆改造
仍用原来的连杆大头,连杆小头铸造,重新焊接杆体无缝管。
2.4.5 横梁尾轴总成制造
原机横梁为驱动绳连接构件,无法改造,故横梁、尾轴总成支架和尾轴总成为全新制造。
2.4.6 改造后强度校核
改造后的关键部件,如游梁的弯曲强度、连杆的抗拉强度、中轴总成、尾轴总成、曲柄销总成的轴销强度和轴承的静负荷等项,都已经过校核,安全系数满足要求。
2.4.7结构的安全性能评价
驴头采用了低头式让位,更符合下偏杠铃抽油机的安全要求,油井作业时不但让位方便,而且杠铃在下死点,处于稳定平衡状态,降低了安全风险。
2.4.8改造后的抽油机许用工况
表3 改造后抽油机许用工况
冲程 (m) |
悬点最大载荷 Pmax(kN) |
最大最小载荷差 Pmax- Pmin (kN) |
峰值扭矩Mmax(Kn*m) |
3 |
100 |
60 |
45 |
4 |
90 |
50 |
47 |
5 |
80 |
40 |
46 |
- 改造方案的综合评价
设计方案既考虑了充分利用原机部件,又综合运用了抽油机设计中新型的实用技术,是一个经济合理的设计方案。
该方案实施十多年,累计改造双驴头抽油机百余台,现场运行效果良好。